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硫回收裝置堵塞問題分析與解決措施


分類:

科研動態(tài)

發(fā)布時間:

2024-04-01 08:52

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硫回收裝置采用絡合鐵法脫硫技術(shù)回收硫磺,是一種氣-液相吸收氧化還原工藝,利用堿性絡合鐵催化劑的氧化還原性質(zhì),吸收酸性氣中的H2S,H2S被絡合鐵直接氧化生成單質(zhì)硫,絡合鐵轉(zhuǎn)化為絡合亞鐵,然后在再生隔室中鼓入空氣,以空氣氧化堿性吸收劑中的絡合亞鐵,使吸收劑中的絡合亞鐵轉(zhuǎn)化為絡合鐵,再生回用。工業(yè)化應用過程中存在進料堵塞、藥劑反流、藥劑系統(tǒng)不穩(wěn)定、藥劑耗量高等問題。

 

一、酸性氣體預處理單元的堵塞

 

現(xiàn)象: 系統(tǒng)電位上升較快,進氣真空度較低,貧富液中硫磺固含量較低,硫磺出料時間延長。

原因: 酸性氣進氣受阻。
分析: 再生酸氣體組成中大部分是硫化氫,也含有少量的CO2和烴類。
(1) 由于正常生產(chǎn)中有藥劑飛濺至進料管水平段。
(2) 貧液循環(huán)泵由于晃電或者入口濾網(wǎng)堵塞,造成半抽空,循環(huán)量波動較大,從而導致大量藥劑反串至進氣段乃至緩沖罐。以上兩個原因造成藥劑與酸氣在進氣預處理段發(fā)生接觸, 硫磺生成,加上沉積的藥劑組分劣化,大量的副鹽(硫酸銨、硫酸鐵) 生成,隨著時間推移,硫磺與副鹽不斷沉積至此,就堵塞了管道,造成進料酸氣堵塞。
解決措施: 
(1) 對進料管線進行“龍門彎+45°彎”改造,通過增加龍門彎提高靜壓差降低藥劑返流影響; 增加 45°彎使得返流藥劑及時回流,盡量避免藥劑與酸氣在管線中反應而出現(xiàn)堵塞; 

(2) 進氣段增加切斷閥,遇有異常情況時,及時關(guān)閉進氣阻止藥劑返流。

 

二、吸收反應再生單元的堵塞

 

2.1 再生酸氣進氣噴射器堵塞

現(xiàn)象: 進氣真空度較高,噴嘴經(jīng)多次除鹽水沖洗后,真空度 仍降不下來,時有藥劑返流至緩沖罐,系統(tǒng)電位較高,貧富液中硫磺固含量較低,硫磺出料時間延長。
原因: 檢修拆卸再生噴嘴,發(fā)現(xiàn)大量硫磺積聚在噴射器喉部。
分析: 由于噴射器的噴嘴、混合室和擴散室同心度的安裝要求是小于 0.5 mm,安裝精度較低,藥劑在噴嘴噴出時容易噴濺至喉部,與酸氣接觸生成硫磺,隨著硫磺的長大,真空室變小,抽真空能力不足,最終造成酸氣進料不暢。
解決措施: 提高進氣噴射器的同軸度和噴嘴內(nèi)部的表面光潔度,并在正常生產(chǎn)過程中每天用除鹽水沖洗噴射器。

 

2.2再生風布氣膜堵塞

現(xiàn)象: 羅茨風機經(jīng)提高變頻后,總風量提高不明顯,且存在風機溫度和出口壓力較高的現(xiàn)象,系統(tǒng)電位較低。
原因: 檢修過程中發(fā)現(xiàn)布氣膜硫堵較嚴重,布氣膜有破損現(xiàn)象導致布氣管內(nèi)也存在硫磺。
分析: 
(1) 四路再生風沒有流量計,存在部分隔室斷風的現(xiàn)象,時間一長布氣膜孔易硫堵; 
(2) 反應生成的硫磺過于細小,細小的硫磺穿透和附著力較強; 
(3) 布氣膜材質(zhì)為橡膠,久置于堿性高溫的環(huán)境易老化,加之羅茨風機開機過程中風量提降過猛,所有這些因素導致布氣膜老化破損。
解決措施: 
(1) 四路再生風增加流量計,較為直觀地控制風量,保證再生效果; 
(2) 密切關(guān)注反應再生情況,提高表面活性劑 301 用量,控制好硫磺顆粒度,使得硫磺及時沉降至反應器錐部; 
(3) 考慮更換布氣膜材質(zhì)。

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